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万元产值综合能耗居国内领先水平 潍柴动力节能减排成效卓著
来源: 2010-05-18

  潍柴动力股份有限公司将“节能降耗”作为实现企业可持续发展的重要举措,通过科技创新、发展循环经济、强化节能管理,有力推进了企业发展与节能减排的和谐共进。

  2009年,潍柴动力同比完成节能量0.72万吨标准煤,万元产值综合能耗0.018吨标煤,比上一年降低18%,创历史最好成绩,处于国内领先水平。

  潍柴动力淘汰落后、高能耗的工艺技术及设备,促进企业节能减排。2009年,他们投资110多万元,完成了3台总吨位为10吨的燃煤锅炉淘汰改造,新上了两台分别为6吨、4吨的燃气蒸汽锅炉,年节煤炭280余吨标准煤,有效减少烟尘及二氧化硫的排放。

  潍柴动力积极推行节能新技术、新产品,保持节能降耗长足动力。2009年,他们投资630万元,在工业园区安装了系统节电装置,节电率达12%,每年可节电400万千瓦时以上。他们对新建工业园区安装了瑞斯照明节电控制装置,在不降低车间内部照度的前提下,节电13%以上。潍柴动力投资70多万元在空压机站安装变频装置,节电率14%以上。他们在各生产厂、在各能源管网,通过给水泵安装变频调速装置,节电率达到20%。在企业铸造系统,他们通过安装自动控温的两段式煤气自动烧嘴,杜绝了煤气消耗“无功”浪费,从而有效降低了炉窑煤气单耗。

  工业废水的再生回用是潍柴致力于保护生态环境、实施循环经济的一项长期持久的工作。在老厂区,他们建有日处理水量4400吨的废水再生回用系统,工业废水全部进污水站并实现“闭路循环”,该系统年回收废油100多吨,年减少工业废水排放量120万吨,年中水回用150多万吨,年节新鲜水量150万吨。在新建动力园区,他们建有日处理能力1000吨的废水再生回用系统,采用分质预处理、再综合处理的先进工艺,年回用中水36万吨、节约新鲜水36万吨。企业经处理回用的中水广泛用于各大系列柴油机的试车循环用水、生产工艺用水、厕所冲冼水、消防用水等生产与生活杂用,既减少了新鲜水消耗,又改善了环境、减少了污染。2009年,企业铸造工业园日处理废水量600吨的一期污水站建设已建成投产,动力工业园日废水处理量将达3500吨的二期污水站建设已纳入企业规划并进入实施。

  潍柴动力积极实施节能技改,不断挖掘节能潜力。企业根据生产需求及蒸汽供耗现状,有效调整蒸汽管网配送布局,更新管网保温材料,不断优化蒸汽管网结构,保障企业蒸汽损失不断降低。2009下半年以来,他们又投资近100万元,对工业锅炉实施自动变频改造,对交换站实施给水、温度等自动调节改造,节电率30%、节煤率8%。对于各能源系统管网,企业每年都投入专项资金进行大修或技改,杜绝各种能源“跑、冒、滴、漏”,其中检测并整改的柴油管道泄漏一项,年减少柴油损失400余吨,对家属宿舍及厂区的新鲜水测漏,年节约新鲜水30余万吨。

  潍柴动力高度重视新建项目的节能减排基础建设,保障新建工业园区能源利用达到最优。80吨热风富氧冲天炉,铸件综合废品率控制在1.8%以下,吨铸件耗焦220千克,较国内平均水平年可节约焦炭4.7万吨;通过余热利用技术将烟气二次燃烧,铁水温度达1500—1550℃,熔化效率提高45%;通过旧砂回收利用技术,使废砂再生率达到85%以上;利用全密封布袋除尘技术,烟尘去除率达到99.8%。

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